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如何采用天然气脱硫装置提高渗碳质量?如何制定改进工艺@链轮

作者: 发布时间:2019-08-25 11:15:07 浏览次数:

如何采用天然气脱硫装置提高渗碳质量?如何制定改进工艺@链轮

     重载汽车变速箱齿轮和转动轴,材料18CrMnBH、16CrMnBH钢。技术要求:18CrMnBH钢齿轮,有效硬化层深(EHT610)0.4~0.7mm,表面硬度59~63HRC。渗碳设备采用德国德固沙公司的多用炉生产线,采用微机对渗碳过程进行全自动控制。渗碳工艺:930℃排气30min,渗碳930℃×160min,碳势1.2%,气冷2~3min,880~890℃油冷(油温80~100℃)。渗剂采用以天然气为原料气制备的吸热式可控气氛(载气)十天然气(富化气)。

   (1)问题与分析

    1)问题齿轮渗碳淬火、回火后,有效硬化层深度仅为(EHT610)0.3mm,表面硬度为54~56HRC,表面硬度与有效硬化层深度均不能满足技术要求。

      2)检验、分析及措施

  ①检验经检验,CO2红外仪显示CO2含量偏高,且不稳定。采用钢箔检测炉内碳势,仅为0.3%~0.6%。经化验发现天然气中硫含量(主要是H2S)高达1200mg/m3,按要求制取吸热式气氛的天然气中硫的含量应<200mg/m3。措施采用脱硫装置处理后,经检验含硫量仅为34mg/m3,完全达到要求。由于天然气中高的硫含量,会使镍催化剂中毒失效,从而影响吸热式气氛的生成,使得产气组份不稳定,炉内碳势降低,使得工件有效硬化层深和表面硬度都比工艺规定的要低。1V

   (2)改进工艺

渗碳工艺:渗碳930℃,时间280min,碳势1.20%;扩散930℃,时间160min,碳势0.85%;气冷至850℃,时间70min(碳势0.4%,30min;碳势0.80%,40min);出炉油溶(80~110℃)。